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煤化工脫硫系統蝶閥
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之前我們介紹化工閥門選用原則在煤化工領域,低溫甲醇洗工藝具有舉足輕重的地位。無論是煤的直接液化、間接液化,還是煤氣化制取化工產品的工藝裝置中,大多要有氣體凈化工藝,而低溫甲醇洗工藝無疑是目前競爭實力、成熟的氣體凈化技術,已被廣泛應用于國內外合成氨、合成甲醇和其他羰基合成、城市煤氣、工業制氫和天然氣脫硫等氣體凈化裝置中。尤其是對煤(水煤漿)或渣(重)油為原料制取合成氣的凈化,采用此方法則效果更佳。在國內,以煤、渣油為原料建成的大型合成氨、合成甲醇裝置中也大都采用這一技術。低溫甲醇洗工藝投資較高,但與其它脫硫、脫碳工藝相比具有電耗低、蒸汽消耗低,溶劑價格便宜,操作費用低等優點。特別是脫硫的凈化度高,對甲醇及合成氨生產十分有利。
序號 | 使用設備或系統 | 物資名稱 | 規格型號 | 單位 | 數量 |
1 | 磨煤機 | 軸承 | GP-556 | 盤 | 4 |
2 | 給煤機 | 給煤機托輥軸承2(帶座) | NA204 TR 單側自密封偏心軸承 | 盤 | 20 |
3 | 脫硫地坑泵 | 軸承體 | 50TLL-25 | 件 | 1 |
4 | 脫硫地坑泵 | 軸 | 50TLL-25 | 件 | 1 |
5 | 廠用 | 軸承 | 6206-2Z | 盤 | 7 |
6 | 除灰 | 閘閥(碳鋼) | Z41W-1C;DN80;PN1.6 | 個 | 2 |
7 | 脫硫漿液循環泵排凈 | 手動蝶閥 | D71X-16 DN100 PN16 | 個 | 8 |
8 | 脫硫系統 | 手動蝶閥 | D71X-16 DN50 PN16 | 個 | 10 |
9 | 脫硫系統 | 手動隔膜閥 | G41J-16 DN50 PN16 | 個 | 5 |
10 | 脫硫系統 | 手動閘閥 | Z41W-10C DN100 PN16 | 個 | 4 |
1. 濕法脫硫技術比較 當前我國環境形勢相當嚴峻,在新頒布的國家標準《火電廠大氣污染物排放標準》(GB13223-2011)中,對電廠的SO2排放提出了更嚴格的要求,必須采用濕法脫硫技術,才能使SO2的排放濃度滿足環保要求。 濕法工藝是指脫硫劑以液漿形式噴入反應器,而脫硫產品也以液漿形式排出的系統。適用于中小型鍋爐煙氣脫硫技術,依采用的脫硫劑不同,常用的主要有石灰(石)法、氧化鎂法、雙堿法、氨法等幾類。濕法脫硫因其脫硫效率高、適應范圍廣而得到廣泛運用,*為85%以上。中小型脫硫產物的處理國內外多采用拋棄法處理。 A、 石灰(石)/石膏濕法脫硫工藝 石灰(石)/石膏濕法脫硫工藝是采用石灰石(CaCO3)或石灰(CaO)作脫硫吸收劑原料,經消化處理后加水攪拌制成氫氧化鈣(Ca(OH)2)作為脫硫吸收漿。石灰或吸收劑漿液噴入吸收塔,吸附其中的SO2氣體,產生亞硫酸鈣,進而氧化為硫酸鈣(石膏)副產品。
該工藝的優點主要是:
(1)脫硫效率高,在Ca/S比小于1.1的時候,脫硫效率可高達90%以上;
(2)吸收劑利用率高,可達到90%;
(3)吸收劑資源廣泛,價格低廉;
(4)適用于高硫燃料,尤其適用于大容量電站鍋爐的煙氣處理;
(5)副產品為石膏,高品位石膏可用于建筑材料。
低溫甲醇洗工藝中,硫化氫沒有發生化學轉化,而是被富集到酸性氣體中,然后采用克勞斯工藝對酸性氣體中的硫化氫進行處理。但克勞斯脫硫流程是一種針對高硫含量酸性氣的催化氧化流程,投資高,流程長,對硫含量要求在10%以上,不適合低入口硫含量、高凈化度酸性氣體脫硫。對于有高凈化度要求的酸性氣體脫硫,需要多級克勞斯才能完成,流程長,投資高,在H2S>12%的硫含量時,氣體的腐蝕性增強,毒性大,且易燃易爆,NHD或低溫甲醇洗裝置中H2S需要反復吸收解析濃縮,zui終勉強達到12%以上,勉強適合用克勞斯硫磺回收技術,且克勞斯硫磺回收脫硫后的尾氣中H2S或SO2很難達到國家排放標準,常見的含量300~3000ppm,經常需要進一步處理,克勞斯硫磺回收技術顯然不是理想的酸性氣脫硫技術。
長春東獅科貿實業有限公司自2012年就開始投入大量人力物力,與相關院校和研究機構合作,研究開發出了一種新的處理酸性氣體中硫化氫的一步法工藝。目前,該工藝的核心技術——催化劑已研制成功,通過了中試和工廠化實驗,并已建成了一套工業化實驗裝置,經過長時間的連續運行,裝置運行平穩,各項指標都達到或超過了設計指標,標志著一步法工藝已具備了全面推廣的條件。
一步法脫除酸性氣中硫化氫工藝具有公用工程消耗低,凈化度高,催化劑適應性廣,設備投資低,工藝簡單等特點。與克勞斯法相比,本裝置適應的H2S含量zui低0.3%zui高10%,且H2S轉化一步即可完成。因反應是放熱反應,H2S含量0.5%以上即可不需要外來熱量,本裝置能耗低,沒有蒸汽消耗,電耗、水耗根據副產蒸汽需要產生。H2S含量1.0%以上,即可以副產蒸汽。H2S含量3.0%以上,轉化爐即可產直接產蒸汽。催化劑一次裝填,可使用3年以上。可節省12-20元/噸氨。用在低溫甲醇洗酸性氣脫硫,噸氨催化劑消耗成本為0.1-2元(與原料氣含硫有關)。與傳統克勞斯脫硫相比,投資可節省50%,運行費用可節省50%。30萬噸/年合成氨NHD或低溫甲醇洗配套的酸性氣一步法脫硫直接工程投資1500萬左右,低于克勞斯法脫硫投資3000萬。流動資金、技術費等其他費用根據投資規模的運作階段另計。
我們開發的一步法脫硫生產項目,工藝*,技術世界,為國家提倡的,符合清潔生產的工藝流程。本工藝優勢有:
1、凈化度高,不同含硫量的氣體凈化度可達30ppm以下。
2、催化劑選擇性好,在克勞斯催化劑基礎上改進的催化劑,有很好的選擇性,能優先脫除硫化氫。
3、催化劑適應性廣,催化劑比克勞斯催化劑有更好的活性,能適應硫化氫含量zui小3000ppm,zui大100000ppm的氣體脫硫。
4、裝置投資小,操作簡單,因配套設備數量少,操作相對克勞斯要簡單。與本產品相關的產品:電動截止閥